


竹材制漿企業(yè)大多采用化學(xué)法制漿,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水量大、濃度高和色度高。竹漿廢水中含有大量的糖類、有機酸、氨基酸、黃酮、丹寧酸等有機物,增加了廢水處理的難度。工業(yè)生產(chǎn)中通常采用物理、生化和組合的方法處理竹漿廢水,COD的去除率可以高達(dá)90%。殘余的有機污染物可以通過混凝、吸附等高級氧化方法來去除,從而達(dá)到國家廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。江蘇銘盛環(huán)境對西南某大型竹漿造紙企業(yè)的廢水處理工程為研究對象,該廢水工程采用常規(guī)的“預(yù)處理-生化-物化(氣浮)”三級處理工藝,重點考察了廢水工程運行過程中COD、色度、TP和NH3-N等變化情況,為我國竹漿造紙廢水處理提供借鑒和參考,并對該竹漿廢水提標(biāo)排放提出了合理化建議。
廢水均來自西南某竹材制漿廠,廢水的日發(fā)生量為20000~30000t。該工廠的工業(yè)污水處理工藝如圖1所示。

工廠正常運行期間對廢水處理的各個工段(初沉池、曝氣池、二沉池和出水)進行取樣檢測。對廢水連續(xù)33周取樣,每周同一時間取樣1次,測試水質(zhì)的COD、色度、NH3-N和TP等參數(shù)。
1、廢水處理系統(tǒng)水質(zhì)污染物特征的變化
1.1 COD變化
COD是衡量廢水中有機污染物的重要指標(biāo),直接反映了水中受還原性物質(zhì)污染的程度。其中初沉池中廢水的COD波動性較大,從547mg/L到3135mg/L,這可能與制漿過程中的竹材原料有關(guān)。經(jīng)過好氧處理后,二沉池出水COD為200~250mg/L,保持相對穩(wěn)定,系統(tǒng)的抗沖擊性能較好。該工藝在廢水排放前投加Al2(SO4)3進行混凝處理,出水COD均在90mg/L以下,達(dá)到了廢水排放的標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 色度變化
工廠正常生產(chǎn)的廢水進入初沉池時,不同時間段的廢水色度差距比較大,經(jīng)過生化處理后,色度變化相對較小。生化后的廢水經(jīng)過Al2(SO4)3混凝處理,可改變廢水中膠體的穩(wěn)定性,使廢水中的微小懸浮物、帶電膠體迅速聚集,從而使得水質(zhì)變得更加清澈。因此在出水口廢水的色度變化相對穩(wěn)定,主要集中在12~20倍之間,均滿足當(dāng)?shù)貜U水排放的標(biāo)準(zhǔn)。
1.3 TP變化
磷元素是廢水生化處理過程中微生物所需的營養(yǎng)物質(zhì),同時國標(biāo)中對其排放也存在著嚴(yán)格要求。經(jīng)檢測,廢水中的TP含量逐漸降低,初沉池中TP含量的平均值為5.99mg/L,出水口TP含量均值為0.13mg/L,完全低于新國標(biāo)GB3544—2008中TP含量小于0.5mg/L的標(biāo)準(zhǔn)。此外,曝氣池中TP含量的平均值為3.17mg/L,而本項目中曝氣池廢水的COD平均值為1256mg/L,COD/TP比值約為400∶1,符合好氧生物處理的要求。
2、結(jié)論
(1)對竹材制漿廢水運行工程連續(xù)33周檢測,發(fā)現(xiàn)廢水的COD、色度、TP和氨氮等波動性較大,但出水口的各指標(biāo)均達(dá)到了國標(biāo)的排放標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)的抗沖擊性較好。
(2)嚴(yán)格控制竹漿原料質(zhì)量,提升紙漿產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能,降低廢水污染負(fù)荷,保證廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。加強廢水深度處理工程改造,研發(fā)高效氧化混凝劑應(yīng)對愈加嚴(yán)峻的環(huán)保形勢。
以上便是江蘇銘盛環(huán)境關(guān)于竹漿造紙廢水處理工藝的介紹。江蘇銘盛環(huán)境長期致力于江蘇廢水處理,江蘇污水處理,純凈水設(shè)備。歡迎大家電話咨詢:158-9646-8025。
